空壓機變頻改造技術方案及改造后節能分析
■空壓機概況
空壓機,全名為空氣壓約定宿機,是一種工礦業中最常用的空氣動力提供設備。通??諌簷C分為螺桿式空壓、活賽式空壓機等。
●螺桿式空壓機工作原理
螺桿式空壓機是由一對相互平行嚙合的陰陽轉子(或稱桿)在氣缸內轉動使轉子齒槽之間的空氣不斷地產生周期性的容積變化,空氣則沿著轉子軸線由吸入側輸送至輸出側,實現螺桿式空壓機的氣、壓縮和排氣的全過程??諌簷C的進氣口和出氣口分別位于殼體的兩端,陰轉子的槽和陽轉子的齒被主電機驅動而旋轉。
●活賽式空壓機工作原理
活賽式空壓機是由電動機帶動皮帶輪通過聯軸呂直接驅動曲軸,帶動邊桿與活塞桿,使活塞在壓縮機氣缸內作往復運動,完成入、壓縮、排出等過程,將無壓或低壓氣體升壓,并輸到儲壓罐內。其中,活塞組件,活塞組件,活塞與汽缸內壁及汽缸蓋構成容積可變的工作腔,在曲柄連桿帶動下,在汽缸內作往復運動以實現汽缸內氣體的壓縮。
■空壓機系統控制
■空壓機系統節能分析
在管道供氣系統中,最基本的制對象是流量,供氣充的基本任務就是要滿足用戶對流量的需求。目前,常見的氣體流理控制方式有加、卸載供氣控制方式和轉速控制方式兩種。
●加、卸載供氣控制
加、卸載供氣控制方式即為進氣閥開關控制方式,即壓力達到上限時關閥,壓縮機進人輕載運行壓力抵達下限時開閥,壓縮機進入滿載運行。
由于空壓機不能排除在滿負荷狀態下長時間運行的可能性,所以只能按最大需要來決定電動機的容量,設計余量一般偏大。工頻起動設備時的沖擊大,電機軸承的磨損大,所以設備維護量大。雖然都是降壓啟動,但起動時的電流仍然很大,會影響電網的穩定及其它用電設備的運行安全,而且大多數是連續運行,由于一般空氣壓縮機的拖動電機本身不能調速,因此就不能直接使用壓力或流量的變動來實現降速調節輸出功率的匹配,電機不允許頻繁啟動,導致在用氣量少的時候電機仍然要空載運行,電能浪費巨大。
經常卸載和加載導致整個氣網壓力經常變化,不能保持恒定的工作壓力延長壓縮機的使用壽命??諌簷C的有些調節方式(如調節閥門或調節卸載等方式)即使在需要流量較小的情況下,由于電機轉速不變,電機功率下降幅度比較小。
●轉速控制
即通過改空壓機的圍 速 來市井 節流量,而閥門的開度保持不變(一般保持最大開度)。當空壓機轉速 改時,供氣系統的揚程特性隨之改變,而管阻特性不變。
在這種控制方式下,能過變頻調速技術改空壓機電機的轉速,空壓供氣理可隨著用氣流量的改變而改變,達到真正的供需平衡,在節能的同進,也可使整個系統確確實實 到最佳工作效率。變頻器基于交-直-交電源變換原理,可根據控制對象的要輸出率連續可調的交電壓。電動機轉速與電源頻率成正比,因此,用變頻器輸出頻率可調的交流電壓作為空壓機電動機的電源電壓,可方便地改變空壓機的轉速。
■空壓機系統節能原理
采用變頻器控制空壓機的轉速 以大到節能是一種較為科學的賓方法。根據空壓機運行特性知:Q1/Q2=n1/n2
式中:Q----------空壓機供給管網風量;
由上式可知,當電機轉速 降至額定轉速的80%,則空壓機供給管網風量降為80%,管網壓力降為(80%),電消耗功率則降為(80%),即51.2%,去除電機機械損耗和電機銅、鐵損耗等影響,節能效率也接近40%,這就是調速節能的原理所在。
長期實踐證明,在供氣系統中接入變頻節能系統,利用變頻技術改變空壓機轉速 來調節管道 中的流量,以取代閥門調節方式,能取得明顯的節能效果,一般節電率都在30%以上。另外,變頻的軟啟動功能及平滑調速的特點可實現對流量的平穩調節,同進減少啟動沖擊并延長機組及管組的使用壽命。
■空壓機變頻改造方案
●空壓機的注意事項
1)
2)
3)
恒壓供氣節能原理
如上所述,流量是供氣系統的基本控制對象,供氣流量需要隨時滿足用氣流量,在供氣系中,儲氣管中的氣壓能夠充分反映供氣能力與用氣求之間的關系:
若
若
若
所以,保持管道中的氣壓恒定,就可保證該供氣能力恰 好滿足用氣需求,這就是恒壓供氣系統所要達到的目的。
空氣壓縮機采用變頻調速 技術進行恒壓供氣控制時,系統原理框圖如圖1所示。
變頻調速系統將管網壓為和作為控制對象,裝在儲氣管出氣口的壓力變送器儲氣罐的壓力轉變為電信號送給變頻器內部的PID調節器,與壓力給定值進行比較,并根據差值的大小按既定的PID控制模式進行運算,產生控制信號支控制變頻器的輸出電壓和逆就頻率,調整電動機的轉速,從而使實際壓力始終維持在給定壓力。另外,采用該方案后,空氣壓縮機電動機從靜止到穩定轉速可由變頻器實現軟啟動,避免了啟動時的大電流和啟動給空壓氣縮機帶來的機械沖擊。正常情況下,空氣壓縮機在詼頻器調速控件帽方式下工作。變頻器一旦出現故障,生產是工藝不允許空氣壓縮機停機,因此,系統高置了工頻與變頻切換功能,這樣當變頻器出現障時,可由工頻電源通過接觸器直接供電,使空氣壓縮機照常工作。
整個控制過程如下:
用氣需求↑——管路氣壓↓——壓力設定值與返饋值的差值↑——PID輸出↑——變頻器輸出頻率↑——空壓機電機轉速↑——供氣泫量↑——管路氣壓趨于穩定
特別注意,在壓力容差范圍內,變頻器的PID不調節,即保持輸出頻率不變。
如圖2
空壓機電機的電路上安裝了“市電、”“節電”接觸器,這樣呆以有“市電運行”與“節電運行”兩種工作模式選擇:市電運行模式下,變頻器不工作,整套系統按原有方式手動起停、工頻運行:節電運行模式下,空壓機由變頻器直接拖動,系統根據用氣量的變化,自動調節空壓機的電機轉速,使得儲氣罐始終保持恒定壓力的氣壓輸出。從而達到節電目的。
■空壓機變頻改造后的效益
●節約能源
變頻器控制壓縮機與傳統制的壓縮機比較,能源節約是最有實際意義的,根據空氣量需求來供給的壓縮機工況是經濟的運持狀。
●運行成本的降低
傳統壓縮機的運行成本由三項組成:初始采購成本,維護成本和能源成本。其中能源成本大約占壓縮機成本的70%。通過能源成本降低30%以上,再加上變頻起動后對設備的沖擊減少,維護和維修量也跟隨降低,所以運行成本將大大降低。
由流體力學三定律可知,流量與轉速成正比,壓力與轉速平方成正比,功率與轉速立方成正比,因此,從理論上得出轉速降10%的時候,會帶來30%的功率下降,由于功率的大幅度下降,可獲得顯著的節電效果,下表為調速前后功率理論對比表
Q1/Q2 |
100% |
90% |
85% |
80% |
70% |
60% |
50% |
n2/n1 |
100% |
90% |
85% |
80% |
70% |
60% |
50% |
HZ |
50 |
45 |
40 |
35 |
30 |
25 |
20 |
P2/p1 |
100% |
73% |
61.4% |
51% |
34% |
21.6% |
13% |
節電率 |
0 |
27% |
38.6% |
49% |
66% |
78.4% |
87% |
●提高壓力控制精度
變頻控制系統具有精確的壓力控制能力。使壓縮機的空氣壓力輸出與用戶空氣系統所需的氣量相匹配。變頻控制壓縮機的輸出氣量隨著電機轉速的改變而改變。由于變頻控制機電速度的精度提高,所以它可以使管網的系統壓力變化保持在要求范圍內,有效地提高了工況的質量。
●延長壓縮機的使用壽命
變頻器從OHZ起動壓縮機(軟起動),它的起動加速時間可以調整,從而減少超導勸時對壓縮機的電器部件和機械部件所造成的沖擊,增強系統的可靠性,使壓縮機的使用壽命延長。此外,變頻控制能夠減少機組起動時電流波動,這一波動電流會影響電網和其它設備的用電,變頻器能夠有效的將起動電流的峰值減少到最低程度。
●低了空壓機的噪音
根據壓縮機的工況要求,變頻控制改造后,電機運轉速度明顯減慢,因此有效地降了空壓機運行時的噪音,據以往現場經驗測定表明,噪音與原系統比較下降約6至11分貝。
■設備投資
1.空壓機變頻改造設備投入見下表
序號 |
名 |
型號、 規格 |
單 位(臺) |
單 價(元) |
金 (元) |
備 |
1 |
變頻器 |
160KW 380V |
1 |
|
|
|
2 |
遠傳壓力表 |
1.6Mpa |
1 |
|
|
|
3 |
PG卡 |
恒壓控制 |
1 |
|
|
|
4 |
屏蔽電纜 |
3×0.5 |
1 |
|
|
|
5 |
合計(人命幣)大寫:萬仟佰拾元整 |
2.通過改造空壓機的控制系統,是其節能效果可達20-50%。
■投資回收期
1. 改造后空壓機節省電費
132KW的電機以運行頻率40Hz~45Hz為例,其工作轉速的80%~90%,電機消耗的軸功率為P%==0.512Pn~0.729Pn每年生產按11月計,每月按30天計,每天按24小時計,考慮各種損耗后以節電27%~37%。
3.投資回報周期
變頻器的使用壽命可達10年以上,僅算電機節電部分,10個月左右可收回全部投資,一次投入,長期受益。變頻調速技術是一項新的技術,在電機拖動方面有非常好的節能效果,采用變頻調速技術,可以大力推動企業的技術進步,全方位地提高企業的綜合效益。
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